5月10日,风城油田作业区员工对一注多采试验井进行巡检。通讯员 徐楷超 摄
截至目前,风城油田作业区已开展一注多采试验12井组,产油水平较实施前提升22吨,效果初显。
稠油常规重18井区南部区域井间汽窜严重,发生汽窜油井占区域总井数的90%以上,油井生产效益差。为减少汽窜影响,该作业区针对汽窜通道发育、单井日产油低于0.5吨、油汽比低于0.04的区域,结合窜扰关系规划注采井网,开展直井一注多采试验,进一步动用井间剩余油。
为做好技术攻关,科研人员深化机理研究,综合油藏特征、开发动态及数值模拟分析,明确高轮次吞吐后油藏温度场、流体性质及剩余油分布等参数变化,验证现有井网井距下实施一注多采的可行性,并对不同储层条件下生产影响因素进行分析,确定了初期的关键注采参数。在研究基础上,选取了油层连续性较好、汽窜通道发育、井间剩余油富集、位置相对独立的区域,设计试验井组44个,其中齐古组12个、八道湾组32个,覆盖了稠油常规区两套主力开发油藏。
为顺利推进一注多采工作,该作业区科研人员同采油站密切联系,结合区域生产情况共同制定注采政策,确保试验井组与转轮油井协调并进;在专人每日跟踪的基础上,采取周例会+现场验证的方式,提高调控策略的精确性与现场落实的效率;联合采油站地质员每周深入现场摸查,核实各井组生产情况及调控策略的有效性。
目前,风城油田作业区已开展试验12井组,累计调控22井次,单井组产油水平提高30%以上,油汽比提高0.02,取得较好效果.