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采油一厂开展保干提效措施
赋能稠油效益开发
许洁

截至8月14日,采油一厂已经对10台保温效果差、窜烟现象严重的锅炉进行保温层整体修复,锅炉外表面温度平均下降50℃,有效减少了锅炉热损失1.3%。

这是该厂保干提效14项措施中的其中一项。

注蒸汽开发是采油一厂稠油生产的主要方式,需要持续向地层注入蒸汽,形成高温热场,从而将稠油采出。在这个过程中,保证蒸汽干度和提高锅炉热效率是稠油可以“效益”采出的两个关键点。

“蒸汽从锅炉出来流经管网、井筒被注入到油藏,其间各个环节都存在不同程度的热损失。我们要做的就是尽量减少这部分损失,提高热效率。”该厂生产技术科杨飞介绍。采油一厂共有69台固定锅炉,服役时间都在20年以上,最长的超过30年,同时,由于管线老旧破损,管线热损失率等指标与同行业先进指标相比也存在差距。

今年,采油一厂聚焦提质增效,以稠油提高油汽比系统工程为抓手,对制汽、输汽、井筒保干全过程全要素进行系统分析,查找热损失关键环节,大力降能耗、减损耗。通过对锅炉和注汽管网使用年限、使用频次、保温结构进行分析测试,综合稠油区块注汽需求、地层压力、施工环境等各类生产因素,确定最佳注汽半径,科学匹配固定锅炉和活动锅炉生产要素,提高锅炉生产时率、控减非井注用汽、降低管网输汽热损,确保效益最大化。

截至8月,采油一厂通过持续开展停止单井伴热、管汇点掺热改造、电采暖改造、高压注汽闸门维修等措施,控减非井注用汽量8.6万吨;更换191套锅炉柱塞泵填料函总承以及14台锅炉控制线路,降低因柱塞泵和线路故障而导致的非计划停炉率,有效提升锅炉运行时长;实施锅炉清垢19台次,天然气平均单耗下降1.6标准立方米/吨汽;完成15口实验井及措施井下入隔热油管措施。

另外,为强化热注精细化管理,夏季劳动竞赛期间,采油一厂建立了一周一次注汽会审制度,形成部门协调机制,解决供汽与采油的矛盾问题38项,在确保稠油生产注采供需平衡的基础上,针对不同注汽组合、注汽井段、注汽参数算细账;强化“一炉一标准”应用,加强现场运行管理,针对每台锅炉运行工况特点,每月定期更新对应运行标准,保障锅炉高效、经济运行。

为保障注汽干度合格,采油一厂对来水硬度高的单井进行筛查,共关闭来水硬度高的单井16口,降低水处理进口水硬度至140毫克/升以下;同时通过对21组水处理进行检修及失效树脂更换,水处理周期制水量单组提高500立方米以上。生产技术科牵头,与技术监督站、供汽联合站、稠油作业区共同组成注汽干度稽查小组,按计划每周联合抽查锅炉干度及运行情况并形成监督周报,从单耗反查注汽质量、加强注汽管线及注汽井口管理工作,确保控制单耗、注汽质量合格、锅炉运行平稳有序。

今年7月,热注系统对标情况出炉:锅炉热效率、非井注用汽占比、蒸汽质量合格率等11项指标达标。接下来,采油一厂将按照“全程提效”治理思路,在水质提升、锅炉改造、地面系统等9大方面,持续实施保干提效一系列工作,助力稠油效益开发。

时间:2023-08-22    来源:新疆石油报
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