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以“三剂妙方”精细井筒管理
采油一厂有效控制油井维护性作业频次
田媛媛

截至8月1日,采油一厂CHX43322井经连续一个月的“常规油管钻塞”作业后,累计增油550吨,节约成本60%。

一直以来,该厂稀油老区“五防”(即防砂、蜡、垢、偏磨、腐蚀工作)问题普遍存在,但在今年,偏磨、腐蚀问题尤为突出,管漏现象明显上升。面对此问题,该厂拒绝“等、靠、要”,围绕“降频次、提效率”目标,多举措精细井筒工作,开出井筒治理“三剂妙方”。

妙方一:数字化平台“助”井筒预警。该厂依托数字化平台,建立大监控模式下功图巡检制度,结合云平台和功图量液系统,时时查看异常井各项预警指标,其中包括单井的功图报警、压力报警、大罐液位报警等关键参数。各基层单位对所管井区功图开展分级巡检,对每一口作业井进行把脉会诊、优化工艺配套、全程监督过程、分析完井效果,确保井筒治理见到实效,使得维护性作业频次逐年下降。同时,严格落实现场资料分析检查制度,结合测井资料、油井动态开展功图液面分析,深入剖析故障原因,坚决做到多维护、少修井,确保井筒良性运行。

妙方二:技术发力“促”井筒降载。该厂突出热洗管理差异,结合油井载荷工况,根据产量高低、结蜡周期、结蜡严重程度实行热洗分类管理,从“优化选井方式、强化过程监督、注重效果分析”三方面开展井筒热洗工作,同时根据检泵及单井回压变化情况,依托智能油田工况平台,持续做好井下“五防”工作。其中,采油一厂对井区h0664井等井开展井下安装电潜螺杆泵降砂试验,目前日产液量7.5吨,油量1.6吨,效果可喜。

妙方三:措施跟进“提”井筒效率。该厂针对低产低效井、高频井、参数不合理井开展参数优化、地面优化,提升系统效率,降低修井频次,最终达到节能降耗的目的。如00451井、砂石1井等结垢严重的井,通过开展井下固体防(除)垢器实验,检泵周期由4个月延长至6个月。此外,围绕效率提升和成本降控两大目标,该厂各基层单位利用井口数字化系统“智能间变频抽柜”,对单井载荷进行监控,调整频率,全面实现自动化间抽。在此基础上,通过碰泵、调参等方式,该厂使泵阀失灵、轻微漏失井得到了有效治理。

截至目前,采油一厂油井检泵周期、系统效率、平衡率均达标,维护性作业频次得到有效控制,井筒状况逐渐向好。

时间:2023-08-15    来源:新疆石油报
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