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重油开发公司实施污水回用9年节约9个西湖水量
让采出的每滴油都焕发绿色生机
张又文

景更美

井场油污不着地

天更蓝

逸散气体不上天

地更净

含油污泥减量化

水更清

采出污水再返岗

“2013年起,我们实施了污水回用项目改造。在生产过程中,以净化后的污水代替清水,节能且效果好。9年时间里,累计节约清水达9416万立方米,约为9个杭州西湖的水量。”9月9日,新疆油田重油开发公司生产技术科杨德保说。

杨德保介绍,这一成绩的取得,得益于重油开发公司将“清洁、高效、低碳、循环”融入了勘探开发、生产经营全过程,让采出的每一滴油都焕发着绿色生机。

多年来,该公司坚持油田开发到哪里,绿色作业到哪里,生态建设到哪里。一线班组通过分析属地环境管理薄弱环节,制定解决措施,并在属地管理中制定绿色油田考核标准;在各项生产作业前,认真查找安全隐患风险点、节能降耗关键点和清洁生产控制点,根据岗位的生产等级、易造成污染的工序制定绿色防护措施,坚决杜绝“跑、冒、滴、漏、渗”现象发生,做到“工完、料净、场地清”。

该公司大部分计量站采用开式系统,站内设置有常压开口原油储罐。随着油田来液温度增高,储罐上部包含水蒸汽、伴生气的高温闪蒸油气溢出,影响站区周边环保,同时造成能源浪费。对此,油田工艺所开展“计量站储罐逸散气体回收治理试验”,其效果显著,单站可凝结液量约20至30立方米/日,可产生轻质油约0.5至1吨/日,计量站储罐逸散气体得到有效控制。今后计划在采油作业区开展扩大试验,预计180天可回收冷凝液1.44万立方米,其中轻质油240吨,创效45.7万元。

近年来,该公司大力开展含油污泥减量化工作,通过严格绩效考核、增强员工意识、加强源头管控、末端综合利用等方式,确保含油污泥减量闭环管理。

为此,该公司质量安全环保科成立油泥减量化督察组,对现场污染实施监管,确保治理得当;油泥减量化指标与属地班子成员绩效奖金挂钩,每月实时通报、兑现考核,压实责任,确保每一吨污泥都有人管;员工通过获得奖金活动,对小规模污染进行管控,严控油泥指标,确保每一次处置人人有责;提前部署调剖工作,采用净化污水均质污油泥,并注入井底为油井补能,保障调剖效率。截至9月9日,累计调剖1.3万吨,较去年同期提高28%。

该公司从污染治理上发力,变“废”为宝,逐步形成集“采、注、输、污、集”五位一体的稠油开发能耗综合利用节能体系。2013年后,锅炉产汽由清水改用净化污水;但净化污水中既含油也含水,对此,需要先对其进行油水分离,再对分离出的水进行软化,再输入锅炉房加热为蒸汽,至此实现循环利用。除稠油开采实现污水回用外,公司对储罐进行清沙处理,修井作业也使用处理后的污水,确保了水资源高效利用。

此外,该公司污水处理站还实施了采暖节能改造工程,通过新型流道式污水换热器,从70摄氏度的高温污水中提取热量,与保温循环水进行热交换,充分利用了污水余热为站区冬季供暖。仅这一项工程就实现年节约高品质蒸汽1.05万吨,节约天然气68.3万立方米,节约清水1.3万立方米,年可创造经济效益高达100万元。

时间:2022-09-20    来源:新疆石油报
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