新工艺原理
利用微生物分解水中乳化油及其它有机杂质,全程无需添加水质净化药剂
新工艺应用
采油二厂每日采出水中的50%可利用“微生物+气浮”的处理方式进行处理
新工艺效果
目前,该处理站已处理122.17万立方米采出水,节约处理费用227.24万元
截至5月26日,国内首个采用微生物处理工艺处理高表活剂、高聚合物污水的二元采出水处理站——采油二厂81号联合处理站水区系统已处理122.17万立方米采出水,节约处理费用227.24万元。
新疆的水资源十分宝贵,而油田生产又离不开注水开发。为此,新疆油田几代石油人攻坚克难,不断探索油田采出水低成本高效循环利用的方法。
“过去,我们先使用加药处理工艺,将含油污水处理达标后再回注地层,但传统加药处理方式成本太高;如今,我们在持续探索中找出了微生物+气浮的新工艺,以此降低采出水处理成本的方式。”采油二厂注输联合一站技术人员杨帆介绍,目前该厂每日采出水多达3.8万立方米,使用以往的加药方式处理采出水,每日处理费用超过10万元,如果能大幅降低采出水的处理成本,将为新疆油田公司持续深化提质增效,厚植低成本发展竞争优势贡献该厂力量。
经过近10年的探索总结,采油二厂在去年建成并投产的81号联合处理站的水处理系统中,在国内首创采用“微生物+气浮”的处理方式处理二元采出水。该方法大幅降低了采出水处理成本,仅为原先使用加药方式处理采出水成本的38%。
“该方法利用微生物的分解代谢能力,分解水中乳化油及其它有机杂质,全程无需添加水质净化药剂。”杨帆说,以前采出水加药处理过程中,需要不间断地加入水质净化药物,成本较高;而微生物处理方式则利用池内生物挂膜作为微生物床,只需为其提供适宜的温度及氧气量即可实现不断繁殖生长,采出水流经生物床就能实现净化处理,还可以低成本重复利用。
注输联合一站站长陈开贵介绍,采油二厂每日采出水中的50%可利用“微生物+气浮”的处理方式进行处理,81号联合处理站“微生物+气浮”采出水处理能力为2万立方米/天,可满足目前的处理需求。
目前,为了积累经验、摸索收油、收渣以及气量调整的规律,81号联合处理站的技术人员在水处理运行中的重要节点进行取样分析,查看生物池细菌的培养情况,观察气浮机水质、查看沉淀池、浮渣池的液位变化来掌握运行管理规律。
“我们将坚持‘生产与安全相结合’的原则,切实提高安全管理水平,稳步推进81号联合处理站各项工作顺利进行,为‘春季百日劳动竞赛’保驾护航。”陈开贵说。