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采气一厂老井压裂技术攻关有突破
时间:2026-04-09
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  新疆石油报讯(通讯员 舒伟 孟庆翔)3月28日,采气一厂滴西17气藏滴西176井经压裂试气获高产气流,生产压差显著降低,产量远超预期目标;27日,该气藏DX1703井顺利完成套管大排量压裂施工。

  两口井的成功实践,标志着新疆油田以技术创新破解老区开发瓶颈、推动气田增储上产的战略行动全面启动,为夯实天然气老区“压舱石”地位注入强劲动能。

  作为采气一厂核心产气区块,滴西17气藏目前已进入开发中后期,地层压力下降、生产压差增大成为制约效益开发的突出难题。然而,这片老气藏依然蕴藏着可观的剩余储量潜力。自2023年起,新疆油田科研团队聚焦老井挖潜目标,打破传统思维定式,率先布局技术攻坚,以创新实践颠覆“老井必衰”的固有认知。

  为实现老井压裂“精准施策、提质提效”,新疆油田坚持地质工程一体化理念,组建地质、工艺、施工多专业联合攻关团队,系统启动老井储层“二次认识”工程。通过整合滴西17气藏地质资料,结合岩石力学实验、裂缝反演与渗流阻力评价数据,科研团队逐井剖析储层特征与改造需求,量身定制个性化压裂方案,形成“一口井一套工艺、一个层段一套参数”的精准改造模式。

  针对边底水距离近、出水风险高的气井,新疆油田创新应用优化油管控缝压裂技术,有效降低生产压差;针对需构建长缝及复杂缝网的重复压裂井,创新采用套管压裂工艺,采用“大排量+滑溜水+暂堵转向”复合技术体系。该工艺如同为储层实施“通络手术”,成功解决原有裂缝失效、储层改造不充分的难题,精准打通天然气流动通道,实现裂缝有效延伸与支撑,最大限度释放储层潜力,成为老井提产的核心技术利器。

  面对2026年开工时间晚、道路积雪多等不利因素,新疆油田超前谋划、周密部署,将技术保障贯穿施工全链条。作业前开展技术交底,明确流程与标准;施工中严格把控人员资质、设备状态、泵注程序及压力监测各环节,依托压裂参数实时优化技术,及时调整施工节奏,有效规避砂堵等风险,确保安全高效作业。

  此次滴西176井与DX1703井的突破性进展,不仅验证了老井压裂提产技术的可行性与实效性,更为规模化推广建立了标准化技术模板。下一步,采气一厂技术团队将持续优化压裂工艺体系,深化试气参数跟踪分析,统筹推进井下作业、地面恢复、开井投产等各环节衔接,全力推动措施井高效投产。

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