新疆石油报讯(通讯员 王亚红 杨秋香)近日,油气储运公司总站研发的磁力式净水装置应用成效显著,一举破解相变式加热炉锅筒液位频繁虚假超高致异常停炉的“顽疾”。装置投用后,磁浮子清洗频率从每日10次降低至每月不超过2次,因液位误报引发的停炉基本归零,大幅减轻员工劳动强度,从根本上保障了供热负荷连续稳定,为储运系统安全保供筑牢坚实屏障。
目前,油气储运公司保供劳动竞赛处于攻坚收尾的关键阶段,储运系统的稳定是守护安全生产成果的“压舱石”。而加热系统作为储运系统的核心组成部分,其稳定运行更是安全保供的基石。此前,该站相变式加热炉长期受锅筒液位虚假超高问题困扰,磁翻板液位计测量失真频频触发保护停炉,不仅中断生产、造成设备损耗,更会让未经加热的冷油冲击管道,埋下严重安全隐患。传统人工清洗磁浮子的方式效率低下、治标不治本,成为影响保供平稳运行的突出短板。
为根除这一隐患,该站技术攻关小组深入现场拆解分析,最终锁定问题核心:锅炉给水中的微量铁粉等金属杂质是“元凶”,这些杂质吸附在磁浮子上导致卡滞,引发保护系统误动作。
锁定根源后,攻关小组采取“事前预防”的涉及思路,成功研发磁力式净水装置。该装置安装于液位计进水管道,如同为仪表加装“前置过滤器”,可在线持续吸附金属杂质;更具备在线清洗功能,实现不停产维护,彻底打破了必须停炉才能处理的旧模式。装置应用后,运行效果立竿见影,不仅实现了异常停炉“清零”,更让设备维护从频繁检修转向精准维护。
“此次‘磁力式净水装置’的成功投用,是该站聚焦实际、实干破题的生动实践,该站还将持续聚焦生产运行中的痛点问题,精准解决各类运行难题,让每一项创新都成为守护储运安全、保障平稳供能的坚实支撑。”油气储运公司总站相关负责人说。