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重油公司集输联合站自制清洗剂、减控蒸汽量
用精细化管理实现降本增效
 叶子 崔跃

    ●调制专用清洗剂,折合成本每月可节约320余元

    ●减控蒸汽量已节约蒸汽约1350立方米,节约蒸汽费用10.13万元

    ●集输联合站通过采取5大项11小项措施,实现降本近20万元

    

    8月4日,重油公司集输联合站61号处理站的化验工们正在进行一项特殊的“化验”项目——为几百个化验用后沾满油污等待清洗的玻璃器皿,调制专用清洗剂。

    据了解,自6月员工通过优化调配清洗剂与水的配比,省下了百元清洗剂费用后,“如何在保证每一个化验用具都清洗干净的基础上,不浪费一滴清洗剂”便成为他们工作之余的一个“副业”。

    61号处理站化验岗每天分析油样590井次。因油品为稠油,化验用的玻璃器皿清洗难,需用石油设备清洗剂清洗后,再用固体清洗剂清洗,但石油设备清洗剂价格较固体清洗剂价格高出许多。

    化验岗员工通过对清洗剂日常用量进行精准量取、记录,合理调配清洗剂与水的用量,将专用清洗剂进行稀释、酌情增加固体清洗剂使用次数,使每天石油设备清洗剂用量由1500毫升降到1000毫升,达到了同样的清洁效果,折合成本每月可节约320余元。

    稠油粘度高、流动性差,在输送过程中,为了确保处理原油的流动性,在原油进入二段沉降罐之前,通常要采用高温蒸汽掺入原油,产生热交换来达到加热升温,确保交油温度合格、原油正常交接外输的目的。因此,减控蒸汽量也成为联合站成本中的一个“老大难”。

    对此,61号处理站员工在蒸汽合理调控方面做起了文章。在保证安全平稳运行的情况下,员工利用天气转暖的有利条件,从5月中旬起,停用高温蒸汽,利用自然环境温度给处理原油加热,采取数值周分析和用量动态调整。该项工作比往年提前了近一个月。

    截至目前,已节约蒸汽约1350立方米,节约蒸汽费用10.13万元。预计停用蒸汽至9月底,可节约蒸汽费用20余万元。

    截至7月,仅集输联合站通过采取污水泵改单泵运行、停用空冷器、对老旧损坏设备进行修旧利废等5大项11小项提质增效措施,已实现降本近20万元。这也是该公司提质增效专项行动创效千万元中的一笔“硬”账。

时间:2020-08-06    来源:克拉玛依日报
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