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那是我在克石化公司催化车间上班后发生的第一次闪停电事故。
1993年10月的一天,我和师傅高生全正在值班,突然催化车间压缩机操作室内的照明灯一闪一闪地,接着压缩机发出了刺耳的喘振声。
“闪停电了!我去现场,你赶快联系值班干部和班长…… ”师傅一边大声嘱咐我,一边冲出操作室向压缩机房跑去。
当我再次赶到压缩机房时,师傅已经迅速地打开了压缩机出口放火炬阀,正在进行泄压,机组降低转速后在维持运行,润滑油泵在正常运作,蒸汽在现场进行放空排凝。
看见我进来,师傅气喘吁吁地说:“走,咱们去看看复水泵怎么样了?”我们到现场后发现泵已停,师傅吩咐我按下停泵电源按纽,自己则立即动手封闭流程。
由于这台泵抽出的介质属于真空,师傅叮嘱我必须记住,只有重新进行灌泵才能正常启动。当一切准备工作就绪,我们得到调度可以开机的指令后,师傅便带着我开始一项项检查放空阀、机泵运行情况和操作指标等,一项项落实开机前的各项措施。
在机组升速的过程中,师傅还专门强调,要不断“听、摸、看、查”,检查温度、压力等参数的变化, 确保开机的正常。
这次,由于师傅的操作技术熟练,迅速处理了闪停电事故,使压缩机组及时恢复了正常操作,对系统未造成憋压等影响。
对于刚刚走上工作岗位的我来说,这次紧急事故的处理让我印象深刻,也增长了见识。
这次事故让我明白了压缩机做为装置的“心脏”部分,它的运行好坏将直接影响装置的平稳运行。
同时,这次事故还让我明白了一个道理,工作中的实际操作和书本上的知识往往存在着距离,遇到紧急情况时,首先应迅速找出事故发生的根源,然后运用所学的知识,在第一时间里采取措施。只有这样,才能将事故的损失降到最低。
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